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當空壓機運行參數爲: 轉速2950轉/分(fēn),電機電流180安培,泵的(de)出口壓力11.5公斤/厘 米,出口流量滿負荷。
電機與系的(de)振幅見表,停機後,立即檢查了(le)複盛空壓機與泵鏡子的(de)同心變, 最大(dà)誤差爲鈾向0.05毫米,在标準範圍内,然後斷開聯軸器,使電機單獨空運。
(一) 根據現場(chǎng)所測得(de)的(de)振動數據,作振動分(fēn)析
1、從表12--1所示的(de)振幅看出,振動的(de)部位隻發生在空壓機一端,屬于局部振動。
2、聯軸器相鄰的(de)兩個(gè)軸承,隻有電機軸承産生很大(dà)的(de)振動,從而排除兩轉子同心 前軸度偏差過大(dà)的(de)問題。
3、從表12一2中空壓機單獨運行的(de)初始報幅看出,主要是基頻(pín)混動。
其中,承垂直方向的(de)基頻(pín)服動占合成振動的(de)94%。前軸承水(shuǐ)平方向的(de)基頻(pín)證動占合成報動 的(de)86%。後軸承垂直方向的(de)基頻(pín)振動占合成振動的(de)91.5%。
後軸承水(shuǐ)平方向的(de)基頻(pín)振動 占合成振動的(de)83%。由于沒有攜帶其它儀器,振動相位,報動波形及轉子軸心軌迹沒有 觀察,但從選頻(pín)的(de)成分(fēn)及幅值來(lái)看,可(kě)以診斷爲空壓機轉子質量不平衡。
在配制平衡機的(de)接頭盤時(shí)發現,電機聯軸器的(de)内孔與軸配合太松,有0.12毫米的(de)間 陂。原來(lái)爲了(le)防止在運行中聯軸器串動,用(yòng)一個(gè)M10的(de)螺诠頂著(zhe)鍵,使之固定。
這(zhè)樣就使聯軸器的(de)内孔中心與軸心産生了(le)很大(dà)的(de)偏心,形成電機轉子較大(dà)的(de)重心偏移,從而也(yě)就 産生了(le)較大(dà)的(de)不平衡質量,使電機空運時(shí),撅幅達130um。
空壓機空轉時(shí),振幅由130um陳爲50im。但連泵帶負荷後,振動又大(dà)幅度上升, 爲此,将振動信号錄入磁帶,回廠後輸入CF-300分(fēn)析儀中作譜分(fēn)析。
(二) 根據譜圖和(hé)表12一4作振動分(fēn)析
1、通(tōng)頰振動中,有四種頻(pín)串結構,(150Hz) 爲主,共中通(tōng)頻(pín)占的(de)73~83%。
2、在四種頻(pín)率中,主要以8f
8、基頻(pín)f。(50Hz) 占通(tōng)頻(pín)的(de)37~45%.(250Hz) 占通(tōng)頻(pín)的(de)15~34%。
4、5f.(350Hz) 能量較小,忽略不計。
根據譜圖的(de)頻(pín)串結構及各自的(de)能量比例,診斷爲空壓機支承部件強度不夠,支承 部件包括: 墊片、機座、台闆和(hé)基礎。
經檢查,發現空壓機的(de)四個(gè)支腿,是每一側的(de)兩個(gè)支腿共用(yòng)一環通(tōng)長(cháng)的(de)20毫米厚的(de) 墊鐵。
由于通(tōng)長(cháng)的(de)墊鐵與支座的(de)接觸面積很大(dà),并且電機的(de)每個(gè)地角螺栓受力不會完全 一樣,勢必會使墊鐵與底座接觸不良,造成支承部件的(de)強度下(xià)降,使電機在滿負荷時(shí), 産生劇烈振動。
爲此,加工四塊<每個(gè)支跳一塊) 與原來(lái)厚度相同的(de)墊鐵開機後,振動明(míng)顯下(xià)脈。
通(tōng)過更換電機的(de)四個(gè)支排的(de)熱(rè)鐵,電機空運振幅502m降爲10um ,連泵帶負荷振 幅由1801m降爲780um,已有大(dà)幅度下(xià)降。
但背負荷時(shí)振動78um,仍然較大(dà),故又将 新的(de)振動信号錄入磁帶,輸入分(fēn)析儀内,作殘餘振動分(fēn)析,以消除振動。
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